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从“六成力”到“满负荷”的装置焕新术
2026年07月01日•新闻资讯

      6月26日,在广西石化橡胶装置的厂房内,机器平稳的轰鸣是最动人的背景音。曾几何时,这轰鸣里藏着几分“有劲使不出”的焦灼——生产负荷迟迟提不上来,一线员工夜班往返启停生产线,维修设备熬到天亮成了日常。

  如今,厂房里的轰鸣沉稳有力,这得益于一场历时数月的后处理单元“外科手术”,为SBS和SSBR两套装置彻底清除了“顽疾”,这是一次一线员工齐心协力的生产突围,让装置从长期徘徊在只出“六成力”,迈入满负荷奔跑的新征程。

  生产痛点激发攻坚决心

  “夜班最怕设备跳停,一修就到凌晨,大家都熬得眼睛通红。”橡胶装置班班长李涛,回想起改造前的日子,语气里满是感慨。

  当时,后处理环节成了制约装置产能的“拦路虎”。SBS装置生产干胶T6302H牌号时,挤压脱水机笼条会在腐蚀与应力双重夹击下断裂;膨胀干燥机排出烟气不畅,容易拉低产品质量;物料膨化后堆积密度低,风送系统与料仓易发生“肠梗阻”……整套装置的生产负荷被死死困在50%至60%之间,明明设备在运转,却产不出应有的效益。

  SSBR装置也同样受困。下料溜槽、切刀箱、流化床容易积胶、挂胶,员工们手持铲子清理积胶,成了每日重复的繁重工作。于是,部门副经理胡建波召集技术骨干组建攻坚队。唯有破局,才能让装置发挥更大作用。

  突击队开展靶向“手术”

  技术改造没有捷径,团队逐症施策,为设备“换骨强筋”。

  针对SBS装置挤压机笼条易断裂的痛点,主管设备的部门副经理唐福鸿带领技术组反复比对材质、优化结构方案。他们摒弃传统316L不锈钢材质,升级为抗腐蚀、抗疲劳的双相钢;将约翰逊网改为线切割一体成型结构,让笼条的强度成倍提升。“这相当于给设备换了一副‘钢筋铁骨’,彻底解决了断条难题。”唐福鸿指着改造后的设备说。

  颗粒下料不畅,症结在“通道太窄”。团队精准测算物料流量,将旋转下料阀的口径扩大,同步提升电机功率至2.2千瓦,并新增手孔与吹扫口。原本狭窄的“羊肠小道”,变成了物料畅行的“双向车道”,风送系统的堵塞问题迎刃而解。与此同时,为了让干燥机“顺气畅排”,团队大胆扩大气相线直径,让水蒸气与挥发分畅快排出。在出料口增设侧线排料阀,优化工艺流程。改造后,设备非计划停车次数大幅下降,运行稳定性显著提升。

  针对SSBR装置积胶、着火风险,设备组打出“组合拳”。在关键部位喷涂特氟龙,让胶料难以附着;优化流化床筛板喷涂工艺,减少挂胶现象;新增消防水管线与喷淋系统,为安全生产提供“双保险”;在各关键点位加装挡胶帘,堵死一个个漏胶点位。

  “每一个改动都要经得起时间的考验,不能只顾眼前,还要兼顾长远。”设备工程师牟达带领团队反复核算数据、模拟运行,每一个细节都反复推敲,确保改造方案精准落地。

  创新技改让故障清零

  改造完成后的几个月里,厂房里的变化肉眼可见。SBS装置后处理1线的笼条与旋转下料阀,连续无故障运行超千小时;生产负荷从60%稳步攀升至93%,最终稳稳站上100%满负荷的高位。

  “以前是被动维修,现在是我们主动改造。”李涛看着平稳运转的生产线,脸上的疲惫被笑意取代。曾经需要熬夜清理的积胶大幅减少,非计划停车次数几乎归零。

  数据的攀升,是青年团队执着付出的最好见证。交接班日志上,故障记录逐渐被清零;生产报表上,产量箭头持续向上;青年员工的脸上,多了从容。团队制订出下一步攻坚计划:1线和5线的成功经验,要快速复制到3线两机改造上,让每一套装置都释放最大潜能。

  “从‘六成力’到‘满负荷’带来的产能释放,加上故障率下降节省的成本,一年下来创造的效益十分可观。”胡建波说。

  从疲于应付到从容驾驭,这场技术改造,不仅刷新了橡胶装置的生产纪录,而且淬炼出了一支勇攀创新高峰的队伍。他们正以满格的活力,推动着装置驶向更高质量发展的彼岸,让创新精神在石化一线的攻坚破局中,绽放出最耀眼的光芒。

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